斗山立加卡刀异常处理
一.故障现象:
换刀臂停在扣刀状态,主轴刀柄夹紧机构处于夹紧状态,ATC自动换刀超时报警。
二.处理步骤:
1.将刀库控制面板手/自动选择钮处于手动位置,将功能选择钮调到MDI状态→关上安全门→按程序键,输入(M39;),按启动,进入维修模式。
如果M39有时执行不了,必须将K7.6=0---1,取消ATC功能,执行完后,要改回来。如是凸轮箱手臂置在一个位置,夹刀和松刀同时感应,将无法执行M39,改K码或拆开关。(I/O: X2.2——换刀臂原点检测 ,X2.3——换刀臂180度交换后夹刀信号 ,X2.4——换刀臂60度旋转抓刀后松刀信号,X2.3,X2.4同时为1时)
2.按CW/CCW键进行刀库/刀臂回位,使刀臂回到原点,注意:手动操作时要观察刀臂运动方向,手动按CW/CCW键时,无松刀指令,不能执行拔刀动作,否则会损害机器!防止掉刀和卡死。
3.将功能选择钮调到MDI状态,输入(M40;)按启动,退出维修模式。
4.将刀库控制面板手/自动选择钮拨到自动方式。
5.消除报警。故障出现时,屏幕出现2103等各类报警,消除报警必须将K64.4的状态由1改为0。修改步骤如下(在自动状态下进行):
a.按offset setting键→将参数写入项的状态由0改为1;
b.按键,system→PMC→PMCPRM→KEEPRL,将光标以至K64.4,将其状态由1改为0;
c.按offset setting键→将参数写入项的状态由1改为0;
d.按Reset键,将报警解除。
6.将功能选择钮调到MDI状态,输入(M32;),将待换刀具放回刀库内;
7.在MDI状态,输入(M06;),试换刀。
提醒:在维修模式下,如果扣刀动作不执行,将功能选择钮调到MDI状态,输入(M19;)指令,使主轴定位。
三.卡刀原因及检查
1.打刀缸夹紧和松刀超时报警,有可能气压,或气缸或电磁阀或继电器
2.ATC臂没有提到位,(间隙21-23mm),凸轮箱轴承坏,平衡弹簧断,电机联轴器打滑
3.刀杯定位键掉,会卡住。
4.刀杯上下位开关信号到位?
5.提前松刀信号X2.3——换刀臂180度交换后夹刀信号 ,X2.4——换刀臂60度旋转抓刀后松刀信号,X2.3,X2.4同时为1时),会卡刀
6.ATC臂卡舌故障,
7.正反转接触 器检查更换
8.电机刹车卡阻,DC90V刹车线圈电压,刹车皱键打滑磨损,
9.主轴定位不准,第二原点对不对,1241参数,4077定位角度,M19主轴定位
10.拉爪不到位,有可能打刀不到位或拉刀杆坏(弹簧坏)
11.拉钉不对,45度,防止90度拉钉。
四.拉刀杆检修注意事项
1.叠弹簧的片数60片
2.长度要求,拉刀杆的底部到压紧螺母
3.拉刀爪调整,主轴拉力>60kg/cm2,打刀量0.5mm?
4.拉刀杆外径同叠簧干涉,打不下刀。
5.如果打刀量不够,是加平垫,调整平垫厚度。
