停炉检修发现锅炉水冷壁管减薄严重,原来真凶尽然是它?
某厂某机组停炉临修时发现水冷壁管存在减薄较严重的情况,具体范围以围绕锅炉燃烧器中一次风部位为主,初步分析是高温腐蚀造成,为了查清原因,我们从配风调整方式、煤质参数、水冷壁管换管数量分析如下:

1.近半年来燃煤硫分波动较大,燃煤硫分由1.6%逐步升至2.3%左右,个别炉一度高达3.9%,虽硫分总体平均值相比不大,但存在配比不均匀,煤质波动频繁情况。加上给粉机转速采取上低、下高的运行方式,使炉膛温度场相对更稳定,造成炉内热负荷相对集中,给锅炉水冷壁管出现高温腐蚀创造了有利条件。
2.通过空气动力场试验发现,一次风速与实际值偏差1~2m/s,部分二次风速偏差3~6m/s,中一次风切圆直径为ф850mm(#1、#3角)和ф889mm(#2、#4角),严重偏离设计切圆ф702mm。
针对这两个造成锅炉高温腐蚀的原因,我们着重制定以下措施,不知道大家认为如何,也欢迎评论区提出自己的看法:
1.在锅炉燃烧稳定的情况下,尽量保持较高的过量空气系数,烟气含氧量控制在4.5%左右,防止锅炉缺氧燃烧。
2.控制锅炉煤粉细度R90≤10%,避免煤粉过粗,部分煤粉不易燃尽,形成大量煤粉颗粒冲刷磨损水冷壁。
3.给粉机转速采用“正塔”调整方式,保持上层给粉机转速比下层逐渐低50~100r/min左右,降低中层燃烧区域的温度,防止燃烧强度过于集中,为高温腐蚀提供温度条件。

4.因#2、#3角一次风管内部布置的螺旋板产生阻力,调整时适当提高#2、#3角一次风速1~2m/s,具体情况根据就地着火调整。防止因燃烧切圆增大后,一次风速刚性不足,衰减过快冲刷水冷壁管。
5.加强看火质量,发现一次风气流贴墙时,及时对一次风速进行调整。
6.负荷低时中下二次风风速在10m/s(负荷高时可以适当开大),防止锅炉中层燃烧区域缺氧,增加高温腐蚀的可能性。
7.热工人员定期对变送器进行校验,并增加空气动力场试验的次数,为运行人员的调整提供可靠数据。
8.加强检修工艺质量,防止水冷壁管和鳍片焊接质量差,影响水冷壁管的正常受热和膨胀。利用小修机会定期对各炉#2、#3角的螺旋板进行检查。

9.掺烧煤质保持变化平稳,防止煤质波动过大。因煤质挥发分波动过大,不利于运行人员一次风速的调整。
不知道这些措施能否满足我们减轻高温腐蚀的条件,屏幕前的各位看官是否可以补充留言,期待我们下期视频、文章更精彩。