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水泥厂袋式除尘器的改造案例

2021-05-21 17:53 作者:泊头金珠环保  | 我要投稿

水泥厂袋式除尘器的改造案例,袋式除尘器是含尘气体通过滤布纤维网格,实现气体和固体颗粒分离的除尘装置。袋式除尘器按清灰方式分为:机械振动式、逆吹风式、PPC高压气箱脉冲式、低压脉冲式等,其中低压脉冲式袋除尘器在水泥行业应用更广泛。低压脉冲式袋除尘器的清灰机理是依靠瞬间往滤袋喷射高速气流,同时吸引周围5~7倍于喷射气量的诱导空气达到清灰的目的。其优点是:结构简单、运行稳定、清灰效率高、适应性强等。

河南荥阳某水泥厂窑尾除尘设备是2009年投入使用的低压脉冲式袋除尘器,改造前排放浓度是20~25 mg/Nm3,不能满足现行环保排放要求。本文以该厂窑尾袋式除尘器为例,针对其过滤风速高、运行阻力升高、排放不达标等问题,从袋除尘器结构及其他方面进行技术改造。

1 存在的问题及分析

经过技术人员在现场仔细勘察,发现除尘器设备壳体的人孔门和检修门处已腐蚀损坏,抽查发现部分滤袋有板结和糊袋现象,设备运行阻力过高,过滤风速高。

究其原因主要有:除尘器设备净气室部分箱体发生腐蚀,净气室检修门密封条老化断裂,检修门处多点漏风,导致净气室内气体温度降低,发生结露现象,粉尘颗粒就会黏附在潮湿的滤袋表面,越积越厚,从而形成板结和糊袋,致使滤袋的透气性能变差,过滤风速升高,净过滤风速达到1.06 m/min,设备运行阻力偏高,超过2 500 Pa,出口风机负荷大,易跳停。


该厂原有袋除尘器型号:LJPA28147-2×10,是非紧凑型结构,采用气体分布板,清灰方式为离线清灰,顶部设有检修吊架,滤袋长度7 m,20个净气室分成两排,单个净气室平行布置两排脉冲阀(每排8个),单个脉冲阀喷吹14条滤袋。设计风量为950 000 m3/h,选用4 480条滤袋,规格是Φ160 mm×7 000 mm,过滤面积为15 760 m2,过滤风速为1 m/min。本次改造为了满足水泥企业粉尘排放浓度≤5 mg/Nm3、改造后的过滤风速为0.67 m/min的要求,需要的过滤面积为23 352 m2。

为了满足过滤面积和过滤风速的要求,共有3种方案可选:

方案1:替换为加长的滤袋。经核算,要将除尘器全部4 480条滤袋替换为Φ160 mm×10 000 mm滤袋,需要将壳体加高3 m。

方案2:增加滤袋数量,经核算,要增加1 926条Φ160 mm×7 000 mm滤袋,并在原除尘器进气端或出气端增加除尘单元。

方案3:调整除尘器的滤袋布置方式,适当加高壳体高度,滤袋长度统一增加到8 300 mm,并增加1 120条滤袋。

如果采用方案1,选用10 m超长滤袋,原除尘器袋室高度7 m,结构上难以保证10 m滤袋的使用;中材装备集团公司曾在国外某公司4 000 t/d水泥生产线电改袋改造项目中使用过9 m滤袋,而10 m滤袋还处于试验研究阶段,尚未投入到实际工程中,业主采用的可能性低。

如果采用方案2,需要新增4个袋室,考虑到除尘器的结构,只能新增在原除尘器的入口或出口,而除尘器的进口和出口均无空间布置新袋室。

如果采用方案3,袋室增加高度小,有相关实际应用案例,业主易于接受,设备钢耗低,资金投入少。

综上所述比较,方案3的可行性更大。

3 具体改造措施

为了合理优化结构和减少改造成本,我们决定保留原袋式除尘器的基础、输灰系统、灰斗和壳体、气路系统的气源处理元件、储气罐和差压系统,拆除原袋式除尘器壳体内部的气流均布系统,设计新的进气均布系统;袋室增高1 300 mm;每个袋室的滤袋数量由原来的224条增加到280条;采用Φ160 mm×8 300 mm的滤袋;将过滤风速降低到0.7 m/min左右。

3.1 壳体结构改造

3.1.1 袋室增高的改造

原袋式除尘器选用7 m滤袋,因此,袋室高度不能保证8.3 m滤袋的使用,需要加高1.3 m。同时,增高袋室的端板、侧板、除尘单元之间内隔板,并对原袋式除尘器壳体进行加固改造,在袋室上重新构造支撑平面,用于承载新增的净气室及滤袋、袋笼。

3.1.2 气流均布系统的改造

原袋式除尘器采用侧进气方式,并有从进气烟道侧壁到袋室向外纵向扩散的通道,有利于烟气气体的均匀扩散,同时避免烟气气体直接冲刷滤袋。原袋式除尘器的气流均布系统如图1所示。

进气口气体分布板把扩散室和袋室隔开,扩散室有横向区和纵向区,纵向扩散室又把一个袋室分成两部分,增加扩散空间,有利于气体均匀分布。烟气从进气口经过烟道,侧进气到袋室的纵、横向扩散室。气流均布系统下部设有挡风板和分散板,使含尘气体中较粗颗粒的粉尘受阻挡碰撞直接沉降到灰斗内部,其他含尘气体从孔板向上运动进入袋室上部,再从上部进入袋室,从滤袋中部靠下部位均匀、缓慢地向过滤袋区扩散,达到烟气均布的目的。

为了节约成本,缩短工期,有效利用原设备空间尽量布置足够多的滤袋,需要拆除原气流均布系统,布置新的气流均布系统(见图2),阻流板分为上阻流板和下阻流板(见图3)。改造后袋式除尘器的进气仍是侧进气方式,气流从进气阀进入,撞到上阻流板后向上流动进入袋室,有效缓解滤袋底部的冲刷,滤袋表面粉尘分布均匀;下阻流板阻挡气流灰斗进气。而灰斗进气的滤袋表面粉尘是呈自下而上逐渐减少的,底部附灰严重。

3.2 喷吹系统改造

设计一个合理的分气箱是脉冲清灰系统设计的一个重要环节。根据实践经验,在脉冲喷吹后气包内压降不超过原来储存压力的30%,当脉冲阀配备大容量的气包时,脉冲喷吹效果更明显。改造后的分气箱选用的无缝钢管Φ337 mm×8 mm,比原分气箱选用的方管300 mm×300 mm×10 mm承受压力更好,方形管的缺点就是每次喷吹时壁板会发生位移,喷吹频率高时钢板会出现断裂。

3.3净气室检修门密封改进

净气室检修门用U形硅橡胶密封条(见图5)代替原来的橡胶海绵条,U形硅橡胶密封条密封效果好,工作温度范围从-100 ℃至350 ℃,耐氧化,绝缘性好,耐油性好,改造后检修门气密性好,漏风率低。


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