每天30吨的聚酯树脂生产废水,是如何达标排放的?
近日有化工企业咨询:“工厂每天排放出30吨的聚酯树脂生产废水,出水不能达标排放,现在需要提标,达到纳入园区排放标准。”
生产聚酯树脂过程主要以高浓度的酯化废水(COD浓度超过32000mg/L),高浓度的抽真空废水(COD浓度在90000mg/L左右,水量小),其它低浓度废水(生活废水和清洗废水)。
而企业主要关注对象是酯化废水,它的浓度高,含有大量的生物难降解有机物(醇类、酸类、有机溶剂等),很缺乏营养物质,且pH值为 3-4。而厌氧进水COD浓度和好氧进水COD浓度都是需要控制,不然进水浓度过高不仅污水处理站处理效率低,还会造成生化处理系统的冲击。
那么我们就需要将酯化废水的COD浓度和B/C值进行控制,方法有这3个:①蒸发法,出水再与其它废水进入生化处理,处理成本较高;②用低浓度废水与酯化废水进行稀释,但是污水处理站的处理量就会加大很大,也是增加成本;③通过物化处理,先对酯化废水进行预处理,COD浓度降低至厌氧生物处理的范围。
我们有几个处理聚酯废水是采用第三个的方法,先通过“铁碳微电解-芬顿氧化法-混凝沉淀”的预处理,达到我们所需的预处理目的。喜欢的话,可以点赞,关注,收藏。
铁碳微电解:对酯化废水进行预处理,利用铁屑和碳粒构成原电池而发生电化学反应,通过微电场作用使带电胶粒脱稳聚集而沉降,改善废水中的B/C值,提高废水的可生化性;
芬顿氧化法:通过投加H2O2,利用双氧水与Fe2+的混合溶液的强氧化性,进行化学氧化预处理;
混凝沉淀:通过加入NaOH调整原水pH使符合絮凝和进入后续生化处理所需的pH范围。
预处理过后的酯化废水与其它废水进入调节他,然后一起进入生化处理:水解酸化-UASB-多级接触氧化池。
水解酸化:水解酸化工艺是对难降解有机物有效,对SS、COD都有一定的去除率,且可提高可生化性,从而使整个处理废水工艺得到优化;
UASB:UASB反应器是承担起很大一部分的COD去除,实际运行过程能保持在85%以上,且不需通过压缩空气充氧和搅拌,因而节省动力消耗,其还具有气、固、液分离效率高、设备的有机负荷高、耐冲击力强、易于操作控制、废水处理运行稳定等优点,是常用的工艺;
多级接触氧化池:接触氧化池内装有填料,好氧微生物附着于填料上形成生物膜,池内设有曝气装置,通过鼓风机向池内鼓入空气,废水中的污染物在微生物作用下得到充分的降解。