循环流化床锅炉配套电除尘器改造
循环流化床锅炉配套电除尘器由于工况的改变导致运行恶化,达不到环保排放标准要求,改造成电袋组合除尘器。并结合实际工程,对布袋除尘器行喷吹清灰喷嘴结构和布置方式进行了研究,电袋组合除尘器间气流分布进行了优化,改造后烟尘排放浓度10mg/m3以下,设备运行稳定可靠,达到了预期的目标。
循环流化床锅炉配套电除尘器优化改造主要内容:
1.电袋组合
电除尘器是依靠气体电离,粉尘荷电,带电粒子在电场的作用移动到收尘极板,从而被收集在收尘板上,在合理的振打周期、振打力作用下,被收集在收尘板上的粉尘成片(块)状落入收灰斗。对于常规煤种来说电除尘器收尘诳率也可以达到99.9%,而电除尘器最大的问题是受锅炉燃煤煤质的影响,在收集高比电阻烟尘时除尘诳率急剧下降,若要提高除尘诳率就需大幅度增加收尘面积和串联电场数,甚至受到场地的限制而无法使用电除尘器。
电袋组合除尘器利用原电器的外壳及储灰系统,保留电除尘器的前级电场,拆除后级电场,在被拆除的后级电场内安装布袋除尘器。将电除尘器改为电袋组合除尘器不受场地限制,工期短,特别适合现役电除尘器“达标”改造。

2.优化给合结构
保留现役电除尘器的一电场,拆除二、三电场,利用二、三电场空间布置布袋除尘器,构成前电后袋组合形式新型除尘设备。充分利用现役电除尘器结构,保留壳体、灰斗和输排灰系统,最大化的利用了现有结构和设备。因此,改造工作量小,工期短,成本显著降低。
3.优化气流分布装结构
大量试验研究表明,提高单电场电除尘器效率的关键是确保进入电场气流分布的均匀。由于单电场的电场长度与收尘极板高度之比仅为0.25-0.4,远远小于通常大于1的要求。对单电场电除尘器来说,一旦气流分布不均匀会大降低除尘效率,根本起不到一个电场应起的作用。由于气流分布不均匀造成单电场除尘效率达不到50%的实例,仅比沉降效率略高一点的严重后果。
循环流化床锅炉配套电除尘器改造电袋组合,结构优化,能充分利用现有电除尘器壳体及储(输)灰系统。具有改造费用低、工期短,除尘效率高,运行阻力低,能延长滤袋使用寿命,达到最严格的环保要求。