关于自制应急制氧机的设计和思路
初代应急制氧机
↑初代应急制氧机模型↑
这是根据教科书
常温制氧装置
和
洗气装置
加以改造后所制作的模型,它的优点有:
⒈
原材料成本低
:材料仅需
两根吸管
和
两个塑料瓶
(贯彻
绿色化学
的理念); ⒉
制作难度低
:两
瓶盖中央
打一孔,一
瓶身中下处
再打一孔,最后用
塑料吸管
拼接和
热熔胶
封口即可; ⒊
反应物种类少
、
反应条件简单
:使用二氧化锰催化
过氧化氢溶液
(固液不加热) (反应方程式:2H₂O₂₌₌MnO₂₌₌2H₂O+O₂↑) ⒋
反应速率适中
:使用
100g6%
过氧化氢溶液
时,产气速率稳定且产气体积大『100g6%过氧化氢溶液的配置:20g30%
过氧化氢溶液
+80g
水』
(配置原理:m浓 · ω 浓=m稀 · ω 稀) ⒌
操作简便
:❶向左洗气瓶中加入适量
纯净水
没过瓶身吸管处,以保证能进行洗气作用; (洗气目的:①湿润
氧气
,防止干燥的
氧气
造成
鼻腔黏膜干燥;②控制最终出气速率,减少产气的气流波动;③防止人体吸入被气流带动的二氧化锰粉末对人体造成损害) ❷向右反应仓加入0.5g二氧化锰粉末,再加入配置好的100g6%
过氧化氢溶液
,旋紧盖子,待
洗气管口
有连续、均匀气泡冒出时,在
出气管口
接上吸氧管即可使用(多次实验测试证明能正常使用十二分钟左右) 6.
产物无污染
:生成
水
,滤去二氧化锰后即可排放。 补充说明:
由于设计初衷为应急使用,所以二氧化锰的回收是后话了。毕竟真到应急使用时,谁还在乎二氧化锰的回收。
反应物
的缺点也很麻烦,
过氧化氢溶液
常温下易分解,等到某一天使用时,大概率分解成
水
了。 为防止反应物变质,以达到长期存放的目的,所以改为采用二氧化锰催化
过碳酸钠
(2Na₂CO₃·3H₂O₂),但大量固体药品不易加入矿泉水瓶(瓶口较细,如果是脉动瓶就当我没说),所以在此基础上更新为二代制氧机。
二代应急制氧机
↑二代制氧机设计图↑(画渣)
↑二代制氧机模型↑
二代制氧机和初代制氧机最明显的区别就是
体积方面
。虽然体积减小了近一半,
但其
功能
、
部件
方面和
初代制氧机没啥区别,都由
反应装置
和
洗气装置
组成,制氧的速率并没有被影响。 另外,由于二代制氧机的反应仓改为
广口塑料瓶
,添加药物会更方便。洗气管也由初代的
外接式
变为
内嵌式
,避免了洗气管暴露在外造成弯折而导致漏气;洗气管延伸到洗气瓶瓶底,也减少了洗气装置内水的需求,进一步减轻制氧机重量。 正因此,它的一个缺点也体现了出来:由于洗气管长度减少至原来三分之一,
进气端
和
反应仓的
液面十分接近,反应时产生的
水雾
会沿洗气管被带入洗气装置。 反应速率慢时,水雾会被洗气装置内的水吸收,影响就不大;但反应速率快时,产生
水雾
更多了,洗气速率跟不上,
水雾
无法被完全吸收,残留水雾就会在出气管口冒出。但原来初代制氧机的长洗气管起到了
冷凝管
的作用,出气口仍有
水雾
的情况相对会少。
↑出气口有冒出的
水雾↑
采用二氧化锰催化
过碳酸钠
制氧也遇到了一个问题。反应放热较为明显,容易使得塑料瓶软化(热塑性塑料),但反应放热是固有属性,为防止反应仓因放热而变形(惨痛教训),所以应适量增加水的质量。 原因很简单,一方面是因为水的
比热容大
,吸收相同的热量时升温慢,另一方面
增加了
溶剂质量
,相当于增加了过碳酸钠溶解的质量,在二氧化锰的催化下产生氧气更快更多。 为了找出合适的配比,所以进行了「
水
质量、
过碳酸钠
质量和二氧化锰质量对气体产生速率和时间的影响」的对照实验
↑
过碳酸钠
、
水
、二氧化锰质量对产生气体速率和时间的影响↑
如图表可见,要保证产生氧气体积充足,使用制氧机时应采用50克
过碳酸钠
和200ml水
; 向反应仓中加入一克二氧化锰时,产气速率
快
,产气量
大
,持续时间
短
,适用于
应急吸氧
; 向反应仓中加入0.5克二氧化锰时,产气速率
适中
,产气量
大
,持续时间
较长
,适用于
正常吸氧
。