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布袋除尘器改造方案

2021-04-23 14:06 作者:泊头金珠环保  | 我要投稿

布袋除尘器改造方案,除尘器运行现状分析

根据以上的检测报告及运行数据,可以分析,除尘器在运行方面主要存在两方面的问题:

1 除尘器排放浓度不达标 设计排放浓度为 50mg/m³,现场测试数据远高于设计数据。

1.1 排放不达标原因分析

1.1.1 风速过快,导致部分粉尘穿过滤材直接排出,按照原设计参数,除尘器最大负荷时,在线清灰过滤风速达到 1.09m/min,离线清灰过滤风速达到1.25m/min;

1.1.2 布袋损坏 布袋由于材质轻度或安装不到位导致损坏漏风,粉尘直接排放。现场发现布袋在花板以下的排放很不均匀,有的布袋甚至直接接触,在反吹膨胀的情况下很容易造成布袋的磨损导致损坏,在现场也发现喷吹管的喷嘴和布袋有不对中的现象,喷嘴长期对着布袋某一部位进行反吹,也极易造成布袋的损坏;在安装布袋时,布袋很容易与花板孔摩擦造成损坏现象;笼骨经过长期使用,焊点断裂,钢丝直接与滤袋接触,也容易穿透滤袋造成损伤。

漏风现象 设备存在漏风现象,特别是花板,粉尘可以绕过布袋直接从缝隙中排出,现场发现洁净室有大量粉尘,除尘器工作阻力过大 设计阻力<1300Pa,根据检测报告,实测数据在1500Pa 左右。


2.1 阻力过大原因分析

2.1.1 设计风速过快 过滤风速和阻力是成正比的关系,风速越快,阻力越高,如前所述,除尘器最大负荷时,在线清灰过滤风速达到 1.09m/min,离线清灰过滤风速达到 1.25m/min;

2.1.2 脉冲喷吹系统存在问题 如上所述,在现场也发现喷吹管的喷嘴和布袋有不对中的现象,不仅对布袋会造成损坏现象,而且会对布袋别的部分起不到反吹清灰的效果,导致布袋表面集灰严重,阻力上升。储气包的补气管只有φ50,三寸淹没式电磁阀在喷吹完第一次进行补气时,可能会造成来不及补气的现象,导致下一个阀反吹时,没有足够的气量和压力,影响清灰效果。

另外,在现场还发现电磁阀及进气管有漏气现象,也会对脉冲清灰效果产生比较大的影响。

2.1.3 除尘器灰斗没有足够沉降空间 当含尘的气体进入除尘器以后,大颗粒及比重比较大的粉尘首先进行重力沉降,而小颗粒和比重较轻的粉尘才会上升,经过布袋进行过滤处理,根据竣工图测量,目前除尘器内部的沉降空间仅有 380左右,在系统满负荷运行时,难以达到沉降效果,导致布袋负荷增加,阻力上升。

2.1.4 糊袋现象 由于操作的原因除尘器入口温度低 由于硫含量高,导致烟气露点温度高,可能会造成糊袋现象。

3 除尘器性能扩容 由于生产的需要,除尘器急需扩充性能,处理风量需要达到 350000m³/h。

根据以上原因分析,结合现场情况,我公司拟采用以下整改措施:

1 更换褶皱布袋 采用更换褶皱形式的布袋,增加除尘器的过滤面积。根据实际工况,采用φ160X6000 的褶皱布袋,单只滤袋的过滤面积可以达到 5.5 ㎡,这样总的过滤面积可以增至 7260 ㎡,充分考虑布袋负荷的情况下,处理风量按照 350000m³/h,经过计算,在线清灰时候过滤风度为:0.8m/min 离线清灰时过滤风速为 0.91m/min。更换特制笼骨 该笼骨和褶皱布袋配合使用,骨架竖筋根数根据滤料的材质与褶皱数量进行合理配合,且整个外表面平整无毛刺,有足够的强度,垂直度达到行业标准,确保与褶皱布袋配合准确;

3 检查并矫正花板 检查并矫正花板平面度与花板孔的尺寸与表面粗糙度,保证布袋和笼骨在安装时,垂直无泄漏。

检查花板气密性,确保花板无漏粉现象

4 检查并改进脉冲喷吹系统 重新设计、制作并更换喷吹管,喷吹管采用快速拆解装置,安装牢靠并更容易更换;

更换储气包补气管,增至φ89;

检测整个除尘器区域的压缩空气进气管道,并补漏;检查测试脉冲电磁阀,如有漏气或损坏,进行更换;

4 增加除尘器机箱内部粉尘沉降空间 由上可只,由于采用了褶皱布袋,布袋长度仅为 6 米,这样除尘器内部沉降空间可增加至近 1 米,大大增加除尘器的沉降效率,保守估计可以达到 30%。经过改造后,我公司承诺,当入口风量<350000m³/h,入口粉尘浓度<50g/m³,露点温度+15℃<入口温度小于 180℃时,除尘器工作阻力≤1200Pa,工作时间≥30000 小时。出口粉尘浓度≤30mg/m³,采用在线喷吹。


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