热电厂某厂机组启动过程暴露问题及分析
XX月XX日#X机组热态高中压缸联合启动【高压内缸内上壁温度323℃,中压缸第一级隔板套上半内壁温度335℃】。XX:XX分锅炉点火,XX:XX分#X机汽机冲转【冲转参数:主汽压力/温度:2.54Mpa/412.5℃, 再热汽压力/温度:0.60Mpa/367℃】,XX:XX分#X定速3000r/min,XX:XX分电气并网。下面就本次机组启动过程中暴露的问题进行分析:

一、炉侧:
1、启动过程中切换主副给水时,造成X-2分隔屏出口集箱蒸汽温度和X-2-1二级减温器入口温度越限。
原因:1)#X炉本次启动事故状态下进行,要求机组带负荷速度,操作量比较集中。
2)对温度的监视不够,调整不及时。
防范措施:
1)对金属壁温越限值一定要了解,停炉时在汽包水位及主汽温度可控的情况下要加强对各受热面汽温的监视及调整,一、二级减温水要合理搭配,控制二减开度为一减的二分之一左右。
2)认真总结机组切换主副给水时对减温水量和汽温的影响。
3)切换给水时应做到勤调整,细调整。
2、X-1-1给煤机出口门打不开,影响磨煤机料位的建立。
原因:X-1-1给煤机出口门卡涩。
防范措施:
1)发现打不开时立即联系检修处理。
2)点炉时给煤机暂时无法启动,及时检查另外一台磨煤机并具备启动条件,以备随时启动,确保机组顺利带负荷。
3、磨煤机稀油站未及时打油循环,油温较低导致磨煤机不具备启动条件。
防范措施:磨煤机及其稀油站没有检修工作具备启动条件时应提前启动油泵打油循环并视油温情况投入电加热及联锁。
4、热风再循环风机未及时启动
防范措施:今后启机过程中,送风机启动之后即可将该侧的热风门再循环及再循环风机启动。

二、机侧:
1、X-2小机启动过程中油温波动较大
原因:盘上与就地联系不及时,操作幅度大最低29℃-43℃。
防范措施:1)机组启动时提前控制小机油温, 盘上与就地及时联系,防止油温波动过大影响小机振动;
2)加强对重要参数的监视,发现异常及时采取措施;
3)在进行操作时要对可能发生的问题进行全面的思考,分清主次。
2、旁路收的太晚以致影响了机组负荷调整。
原因: 机侧监盘人员及时与锅炉监盘人员联系不及时,机侧操作较慢。
防范措施:(1)机侧监盘人员及时与锅炉监盘人员联系,控制好收旁路的时间。
(2)机组并网后要根据机组缸温、本体参数情况、主汽参数情况及时增加负荷。
3、疏水关闭较晚,影响经济性。
原因: 机侧监盘人员操作不及时,四抽启小机恐影响小机温度。
防范措施:在启机过程中根据负荷情况在不影响小机的情况下及时关闭疏水。
4、轴封压力控制不稳定,压力控制较高。
原因: 机侧监盘人员操作不及时,X-1小机未启动,真空太低可能影响真空。
防范措施:在启机过程中根据真空及汽封压力情况及时调整轴封压力。
5、四抽至小机暖管速度过慢,影响启动第二台小机。
原因:机组再热汽压、汽温提升慢,四抽压力低,四抽逆止门达不开,四抽至小机管道温度上升慢。
防范措施:
1)机组带负荷后注意及时将四抽至小机管道进行暖管,负荷达到100MW时及时投入四抽至除氧器汽源,加速暖管;
2)督促炉侧尽量提高再热汽压力和温度;
3)温热态或极热态启动机组负荷至150MW时四抽至小机管道温度达不到第二台小机启动条件或有一侧四抽逆止门明显打不开时及时启动电泵继续带负荷,等条件满足后再启动第二台小机,防止影响带负荷。

三、电气侧:
一是电压偏差较大,因#X主变分接头为三档运行,当发电机机端电压为额定22KV时,主变高压侧电压为242KV,而电网电压当时只有217KV,为了避免并网后出现无功大幅增长的现象,所以就先将机端电压降至21.1KV,这时机端二次电压为95.7V,系统二次电压为99V,偏差较大,后来又将机端电压升至21.9KV,此时机端与系统二次电压均为99V,达到一致,电压符合并网条件;
二是频率偏差大,由于当时电网频率为49.7Hz,而机组定速为3000rpm,即机组频率为50Hz,于是,值长联系调度调整电网频率至49.86Hz,安排热机人员控制机组转速降至2990rpm,完成并网操作。