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gh3039硬度测试结果gh3039多少钱一公斤

2021-08-09 22:25 作者:上海闽钢实业  | 我要投稿


上海闽钢tes:a1a3a1a6a6a3a6a6a8a1a9a9
GH3039合金的供应状态薄板具有良好的热加工工艺塑性和良好的冲压性能。可以用用氩弧焊、点焊或缝焊等方法焊接,其焊接性能优良,氩弧焊裂纹倾向性小。焊接特点与GH3030合金接近。可与GH1140、GH3030和GH3044等合金组合进行焊接。合金中不析出有害相,组织稳定性较好,在高温下长期工作时,有产生沿晶界氧化倾向。

GH3039高温合金化学成分

元素

C

Cr

Ni

Mo

Al

Ti

Fe

Si

Mn

Cu

min

19.0

Bal

1.8

0.35

0.35

0.90

max

0.08

22.0

2.3

0.75

0.75

3.0

1.30

0.012

0.02

0.8

0.4

0.2

热处理制度

冷轧板、丝材、管材、冷拉棒材、锻件:1050℃-1090℃,空冷或炉冷。

密度:8.3

品种

热处理方式

抗拉强度

σb/MPa

屈服强度

σp0.2/MPa

延伸率

σ5 /%

收缩率

Ψ/%

布氏硬度

HBS

冷轧板

固溶+时效

735

-

40

-

-

棒材

固溶+时效

735

-

40

-

-

GH3039热处理制度

A)热轧板材、冷轧薄板、冷轧带材,(1050~1090)℃/AC。其中:δ≤3mm,保温(8~12)min;δ3mrn~5mm,保温(12~16)min;

B))热轧和锻制棒材,(1050~1080)℃/AC或OQ;

C)冷拔管材,(1050~1080)℃/AC或WQ。

分析与讨论

宏观检查发现:直径为R2的纵向孔加工深度超出图纸设计要求4mm,从而导致纵孔边缘与直角交汇形成尖角,造成应力集中,在交变载荷的作用下形成裂纹源。

化学成分分析结果表明浮动盘用材质符合标准GB/T 3077-1999《合金结构钢》40CrNiMoA钢的成分要求。

硬度测试结果表明浮动盘硬度高出技术要求值,造成这种原因可能是调质过程中热处理工艺不

当造成的,由于未提供此材料的具体热处理状态,故无法定论◎。在硬度偏高的情况下,后续机加工性能差,致使整个工件的表面加工十分粗糙,有明显的加工刀痕,没有达到技术要求的表面粗糙度R3.2。

显微分析显示浮动盘显微组织为回火索氏体+少量的铁素体,显微组织、晶粒度和夹杂物检验均未发现足以引起开裂的级别。断口形貌分析可知为疲劳断口,由疲劳源区、扩展区、瞬断区组成,疲劳源为孔边缘与直角交汇处的尖角。
浮动盘连接着齿轮和飞轮,并与其一起回转传递运动。从现场了解到,在加工R2纵孔时,受加工能力和加工手段等因素的限制,由原来的铣削变为钻,使得无法有效控制孔深及孔内壁粗糙度。造成孔深超出设计要求,降低了材质的有效厚度,且在孔边缘及两侧直角交汇处出现尖角,容易形成应力集中。最终在周期载荷的作用下形成裂纹源,且不断扩展,从而引起零件开裂失效。

结论

该浮动盘失效是机加工未严格按设计要求执行,纵孔表面粗糙,孔深超出设计要求,孔边缘与两侧直角交汇处形成尖角,造成应力集中。加上材质热处理工艺不当,在周期载荷作用下最终疲劳开裂。

 

 

 


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