拓竹P1P挤出机故障排除及原因分析一例
昨天P1P挂了。一个模型打完成后发现最后一部分成细丝状,料挤出不足。因为是pla,忘了把封箱的门、面板拆了,所以以为是温度太高,散热不足导致成型失败。重新打,打了十来分钟突然发现一直在空打,没有挤出。心想是散热头堵了,遂拆下热端,在加热状态下用细六角扳手捅了下,发现挤出很正常。然后退料进料发现有问题了,退不出来,进不去,那应该就是挤出头的问题,按照拓竹更换挤出器的步骤(https://wiki.bambulab.com/zh/p1/maintenance/extruder-unit)拆下挤出器。
再把挤出器拆开(四个螺丝拧开就行,网上有指导,不难),很容易就发现,料被压扁了,然后进不去出不来。用斜口钳剪断,从中间抽出,就可以了。总体拆解难度不大,模块化的设计方便拆解,靠拓竹附送的工具就能解决了。
故障原因分析:是夏天房间比较热,再加上封箱的缘故,所以箱内的温度是比较高的,然而近端挤出器离热端近,且散热不好,所以挤出器积聚热量,导致料发软,挤出头把料压扁了,导致挤出异常,但不是完全挤不出,结果就是前一次打印最后一小部分成型有问题。然而,在前一次打印完成后,温度慢慢降下来了,在挤出机里被压扁的料慢慢固化了,重新打印的时候,进料、退料就彻底堵住,进退两难了。最后只能拆挤出机解决问题。
经验:pla的软化温度比较低,封箱很容易就达到这个软化温度,尤其是夏天,切记。
胡诌绉:这个问题在网上看到不少人遇到了,挤出机这边是完全封闭的,热量从热端上来后,那么热量散不出去就会有这个问题,只要挤出机不要做成封闭的,开一些散热孔就行了。
